Сегодня начал работу над тормозным приводом, удалось сделать крепеж ходового винта.
Производственный журнал Иканита
Обо всем по чуть-чуть...
четверг, 28 декабря 2017 г.
среда, 27 декабря 2017 г.
Sleipnir: Этап 3: Управление (Часть 11)
Сегодня я доделал привод рулевой рейки. Не смотря на кажущуюся компактность расположения, он никак не мешает подвеске ни в одном из её возможном положении с запасом. Покраской новых кусков металла я буду заниматься после финализации всех узлов управления.
Вид спереди c одетой цепью |
Вид сзади. двигатель лежит на опоре, приваренной к раме для жесткости. |
При помощи такой крышки двигатель жестко фиксируется с задней стороны к опоре. |
вторник, 26 декабря 2017 г.
Sleipnir: Этап 3: Управление (Часть 10)
Доделал крепление суппортов для тормозов и начал работу над новым механизмом рулевой рейки.
Готовый тормоз левого колеса вид снизу |
Тормоз левого колеса вид сверху |
Зафиксирвоанная в новом положении рулевая рейка |
Онаже вид сверху |
Приваренный крепеж двигателя рулевой рейки, передняя часть, еще подобная будет сзади. Двигатель будет располагаться снаружи рамы, такой компромисс я выбрал в связи его габаритами и углом оси рейки. |
воскресенье, 24 декабря 2017 г.
Sleipnir: Этап 3: Управление (Часть 9)
Сегодня я собрал правый тормоз, и начал работы по креплению левого.
Вообще на фото сложно передать, это ощущение, но в живую он выглядит как заводской)
Т.к. испольузется одна и таже модель комплекта дискового тормоза, сами суппорта пришлось расположить ассиметрично, чтобы шланг уходил одинаково, он короткий + так красивее, чем петли накручивать, если располагать левый тормоз сверху оси как на правой стороне.
Готовый правый тормоз вид сзади |
Готовый правый тормоз вид спереди |
В сборе с колесом |
Левый тормоз зафиксирован на диске колодками и готов к сварке. |
суббота, 23 декабря 2017 г.
Sleipnir: Этап 3: Управление (Часть 8)
Внезапно у меня появилось вдохновение продолжить работу над электромобилем.
Т.к. мне доехали 48v шаговые моторы, которыми будет приводиться в действие системы руления и торможения, + ходовой винт для тормозов я продолжил работу над заменой дерьмовых барабанных тормозов на дисковые.
В старые диски не влезали колодки то пришлось искать замену задних колес, в итоге остановился на варианте, диски от жигулей и шины на 10" от квадроцикла.
Далее идет очтет по креплению дискового тормоза:
П.С. Зафиксированная звездочка привода руля:
Т.к. мне доехали 48v шаговые моторы, которыми будет приводиться в действие системы руления и торможения, + ходовой винт для тормозов я продолжил работу над заменой дерьмовых барабанных тормозов на дисковые.
В старые диски не влезали колодки то пришлось искать замену задних колес, в итоге остановился на варианте, диски от жигулей и шины на 10" от квадроцикла.
рама с новыми колесами |
Примеряем и фиксируем на диске, зажимая колодками диск. |
По картонному шаблону режем крепежи для суппорта из 3мм листа |
Фиксируем крепеж на суппорте, чтобы приварить его в этом положении, остатки металла от барабанных тормозов срезал. |
Крепеж суппорта приварен, ступицу снял, чтобы можно было подлезть. |
С другой стороны крепеж приварен подпоркой, чтобы увеличить жесткость конструкции |
Покрашен и сохнет |
Звездочка цепного привода рейки на своем месте. |
суббота, 14 мая 2016 г.
Sleipnir: Этап 3: Управление (Часть 7)
Я начал работы по переделке тормозной системы почти более чем полностью.
Текущая цель - переделать тормоза с барабанных на дисковые, в качестве приводного механизма будут использоваться велосипедные гидравлические с ротором 160мм, которые я уже приобрел.
Текущая цель - переделать тормоза с барабанных на дисковые, в качестве приводного механизма будут использоваться велосипедные гидравлические с ротором 160мм, которые я уже приобрел.
вторник, 10 мая 2016 г.
Sleipnir: Этап 3: Управление (Часть 6)
На этом этапе я начал тестирование узлов в комплексе и начал ловить косяки:
1. Оказывается в процессе вращения кардан вызывает перемещения вдоль оси, я этот нюанс забыл и это повлекло к заклиниванию рулевого узла, фиксится шлицевым переходником на оси. Я решил опробовать альтернативное решение, которое позже опубликую.
2. При вращении двигателей конвертер 48->12 от аккумулятора, срабатывает защита по току(в спецификации 24A), хотя ни предохранители на 15А, ни программная защита не срабатывают, я уже заказал еще конвертеров, которые расположу параллельно.
3. Медленная реакция тормоза, пока тормоз натянется проходит 2сек, пока я эту проблему решать не буду, в перспективе, хочу заменить барабанные тормоза на дисковые велосипедные.
4. Помехи в процессе работы тягового мотора вызывает нестабильность i2c шины, очевидно проблема в том, что я поленился и не поставил внешний pull up резистор, в теории, как поставлю должно все починиться.
5. Оказалось, что контроллер тягового мотора не понимает pwm в попытке эмуляции ручки газа, проблема была исправлена при помощи Low-pass RC filter, c R=10kОм и C=10uФ, это также снизило помехи от мотора, видимо pwm вызывал некорректное поведение контроллера.
6. Я забыл реализовать таймаут на подключение к мастеру для ведомых модулей, с точки соображения безопасности, если не поступает команд от мастера в течение 500мс, то тормозной модуль активирует тормоз, а тяговый отключает мотор и активирует торможение двигателем(у контроллера мотора есть такой режим).
Очередной раз напоминаю себе, что лучше не заниматься перфекционизмом на начальных этапах хардварной разработки, а как можно раньше сделать прототип и словить все возможные косяки.
1. Оказывается в процессе вращения кардан вызывает перемещения вдоль оси, я этот нюанс забыл и это повлекло к заклиниванию рулевого узла, фиксится шлицевым переходником на оси. Я решил опробовать альтернативное решение, которое позже опубликую.
2. При вращении двигателей конвертер 48->12 от аккумулятора, срабатывает защита по току(в спецификации 24A), хотя ни предохранители на 15А, ни программная защита не срабатывают, я уже заказал еще конвертеров, которые расположу параллельно.
3. Медленная реакция тормоза, пока тормоз натянется проходит 2сек, пока я эту проблему решать не буду, в перспективе, хочу заменить барабанные тормоза на дисковые велосипедные.
4. Помехи в процессе работы тягового мотора вызывает нестабильность i2c шины, очевидно проблема в том, что я поленился и не поставил внешний pull up резистор, в теории, как поставлю должно все починиться.
5. Оказалось, что контроллер тягового мотора не понимает pwm в попытке эмуляции ручки газа, проблема была исправлена при помощи Low-pass RC filter, c R=10kОм и C=10uФ, это также снизило помехи от мотора, видимо pwm вызывал некорректное поведение контроллера.
6. Я забыл реализовать таймаут на подключение к мастеру для ведомых модулей, с точки соображения безопасности, если не поступает команд от мастера в течение 500мс, то тормозной модуль активирует тормоз, а тяговый отключает мотор и активирует торможение двигателем(у контроллера мотора есть такой режим).
Очередной раз напоминаю себе, что лучше не заниматься перфекционизмом на начальных этапах хардварной разработки, а как можно раньше сделать прототип и словить все возможные косяки.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)